12月26日,在距离年度生产任务收官仅剩五天的冲刺阶段,钙化物厂1号、3号窑螺锥出灰机突发设备隐患,托灰盘原有紧固螺栓出现松脱迹象,在窑内近200吨物料的重压下,存在大面积脱落导致生产中断的风险。

面对这一突发状况,钙化物厂维修班迅速启动应急预案。他们一边协调机械厂紧急筹备专用工装与适配材料,一边科学研判风险,决定利用周末时间争分夺秒进行隐患排除与设备加固,一场与时间赛跑的攻坚战正式打响。
隐患排除的首要难题在于如何在不影响整体生产系统稳定的前提下,安全处理脱落部件。面对近200吨物料的挤压,常规手段难以奏效。检修人员集思广益,在尝试多种方案后,创新采用“搭架支撑、钢管阻流”的处置策略。他们在窑体两侧精准搭建防护结构,并在脱落托灰盘上打入50余根钢管作为支撑,成功构建起一道坚实的“防火墙”,有效遏制了物料无序流动,为后续隐患排除扫清了关键障碍。

进入实质性排除阶段,挑战接踵而至。出灰口空间极其狭窄,而托灰盘单体厚重,单块重达80多公斤,且作业环境充斥粉尘。维修团队创新采用“多点受力、同步平移”拆卸法,利用自制吊点与手动葫芦配合,经过反复调试与精准操作,成功将受损部件安全取出。随后,团队顶着粉尘弥漫、空间受限的恶劣环境,以剩余完好部件为基准,有序完成了变形部件的割除与清理工作,彻底消除了潜在的安全隐患。

隐患排除后的设备复位是确保长期稳定运行的关键。秉持“精益求精、万无一失”的原则,检修人员对盘面进行了彻底的打磨与坡口处理,并针对螺锥内部母牙损坏、手无法触及的难题,自主设计制作了专用安装工具。在狭窄的窑内,检修人员或匍匐或侧卧,通过多人协同、精准对位,克服身体疲劳与视线受阻等困难,最终高质量完成了新部件的安装与调试。
经过连续多日的昼夜奋战,12月29日晚19:00,1号窑螺锥出灰机成功恢复运行,各项指标均达到优级标准。
此次突发隐患的成功排除,不仅从源头上消除了安全隐患,同时为该公司全年生产任务的圆满收官筑牢了坚实的安全屏障。(吴嘉悦 涂秋霖)